DQ132修井队

创新“工具+技术”获佳绩

本报讯(蒲秀莉 李洪伟 记者李民峰)9月15日,记者从大庆油田钻探钻井二公司获悉,DQ132修井队员工仅用现场的物资,自己设计测量、加工、焊接打捞工具,卓越地完成了防砂冲管打捞任务,为甲方挽回了巨大的经济损失,彰显了优良的施工典范和大庆钻探品牌。

这是咋回事?

近日,在伊拉克哈法亚油田,甲方修井部突然接到了一通合作单位的求助电话:在HF0095-WS00958井施工过程中,防砂冲管从接头公扣端断裂,24根冲管被遗留井下。根据工程师和现场监督收集到的数据,甲方修井部先后联系了专业打捞公司及多家石油公司,均因作业难度大、没有适合的打捞工具而被拒绝。

作为在这口井施工中与之打配合战的队伍,DQ132队平台经理陈江滨带着工程师陈武、机械师夏国涛在现场仔细进行了测量,发现现场唯一可下入筛管的管材是2-3/8”vamtop油管。而找到的两个尺寸相近的打捞工具的接头尺寸均大于筛管内径,要满足下井要求,只能将打捞工具接头切割下来,再与2-3/8”vamtop油管接箍,以达到目的。在这两种打捞工具的选择上,经论证,选用了单滑块打捞矛,在将打捞方案汇报至甲方修井部并得到肯定后,陈江滨带领队员开始加工工具。

在将焊接好的工具与落鱼相同冲管进行测试时,他们发现捞矛最大外径与落鱼内径一致,虽然能卡住落鱼,但是强度不够,打捞过程中极易再次发生滑落。工程师陈武随即测量、更换为现场其他打捞矛滑块,打捞范围由52mm-61mm增至53mm-66mm,完全符合打捞要求。

在准备下井时,陈江滨又提出了疑问:改制的工具没有水眼,怎么循环?再次研究后,他们在2-3/8”vamtop油管接箍下端钻了2个45度角的10mmr水眼,顺利解决了该问题。

在最终的打捞作业过程中,全队各岗位全力配合,合司其职。带班队长、司钻组织班组进行下钻作业,机械师和电气师对设备24小时巡检,工程师跟踪、监督下钻过程,确保打捞管柱安全下井。

从发现井下遗留冲管,到24根冲管全部打捞出井,历时52小时,DQ132队成功、高效地完成了打捞任务,为甲方挽回了巨大经济损失。

自2021年10月份复工以来,DQ132队已完成修井12口,HSSE管理、疫情防控、雇员管理等各项工作都得到了甲方高度评价。

DQ132修井队工作现场。图片由受访单位提供